石灰石预均化堆场系露天堆场,长263.7 m,宽33 m,有效储量为2×34800 t,均化效果是10:1(500层)。所用ST.1500/2B.8悬臂式堆料机(BMH公司生产)的轨道长度551.52 5m ,产量1500 t/h;IHD600/36桥式刮板取料机从法国引进,其轨间距36 m,产量600t/h。
原煤预均化堆场系西8O m 的圆形堆场,有效储量13900 t,均化效果为10:1(750层)。采用国产的DQBY100/350.80堆取料机,堆料能力为350~450 t/h,取料能力为100~120 t/h。
ATOX50立磨选粉机下料口面积的优化
所用原料磨是FLS公司生产的ATOX50立磨(随机配备了RAR50动态选粉机),设计产量390t/h。但该机投入运行后一直达不到设计要求.产量只有320t/h常导致回转窑减产待料,甚至停窑待料,对企业造成很大的经济损失。经查选粉机下料口采用的悬挂叶片(共l5片)式密封未起到应有的锁风作用。实践证明,当下料口较大而料流量较小时,很容易引起部分抽风短路直接进入选粉机,这样就限制了选粉机的有效作用,从而增大了磨机内循环量,使磨机能力得不到完全发挥。为提高选粉机下料口的锁风能力,我们对选粉机下料口面积进行了优化摸索,分多次有选择地把选粉机下料口的悬挂叶片焊接固定在下料口上,最终达到了预期效果。当固定了正对着三个磨辊的6片叶后,磨机产量便达到36O~370 t/h;当再多固定3片叶片(共固定9片),进一步减少下料口面积后,磨机产量就超过了设计能力,高达430t/h左右。因此在实际生产过程中对选粉机下料口的面积进行优化,能充分发挥选粉机的能力,从而提高磨机产量。
提前烘窑利用窑尾热气作原料烘干热源
FLS原提供的AToX 立磨试生产方案是:利用分解炉处的柴油燃烧器为立磨粉磨提供必要的烘干热源。在试生产过程中我们发现分解炉处的柴油燃烧器喷油量很少,根本不能为立磨提供足够热量,使立磨无法按要求(生料粉水份≤ 1.5%)进行粉磨原料。在此情况下,我们采取了边烘窑边开立磨进行粉磨的生产方案,即首先点燃窑头喷油枪,当窑尾温度达到500℃ 时,适当往窑内喷入一些煤粉,保持油煤混烧,然后,开始适量增大系统抽风,为立磨粉磨提供充足的热量,以保证立磨正常生产。这样既达到了烘烤窑内耐火材料的目的,又解决了立磨首次粉磨生料无充足热源的问题,同时还为公司节省了柴油消耗量,降低了生产成本。
适当增加喂料量有利于保护窑衬
众所周知,稳定回转窑的热工制度,减少窑临时停机次数,烧出合格的水泥熟料有利于保护窑衬。但仅注意这些是不够的。我公司5号窑在1999年下半年因生料系统问题,窑喂料限产300t/h,窑筒体表面温度不断上升,窑衬状况明显变差,筒体温度一度高达460~500℃ ,对生产带来很大影响。当生料系统问题处理完后,我们根据经验把窑喂料量增至350 t/h左右,窑简体温度很快降至400℃ 以下。适当提高窑的喂料量,可以降低窑简体表面温度。这是因为提高窑的喂料量,不仅降低熟料热耗。增加窑内物料的填充率,而且有利于熟料液相生成窑皮并长得牢固,从而保护窑衬,延长窑衬寿命。
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